直升機(jī)尾部減速器機(jī)匣的設(shè)計(jì)改進(jìn)
直升機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)尾部減速器機(jī)匣在研制過(guò)程中出現(xiàn)故障頻率較,通過(guò)采取全程應(yīng)力檢測(cè)方法,在定型前全面發(fā)現(xiàn)直升機(jī)尾減速器機(jī)匣的故障原因進(jìn)行了設(shè)計(jì)改進(jìn)。靜力實(shí)驗(yàn)和疲勞實(shí)驗(yàn)結(jié)果發(fā)現(xiàn)了尾部減速器機(jī)匣的靜力和疲勞薄弱部位。地面聯(lián)合實(shí)驗(yàn)和科研試飛結(jié)果發(fā)現(xiàn)故障主要原因?yàn)闄C(jī)匣的動(dòng)態(tài)特性與系統(tǒng)整體不匹配引起共振。根據(jù)全程應(yīng)力檢測(cè)結(jié)果對(duì)機(jī)匣結(jié)構(gòu)進(jìn)行局部改進(jìn),以共振的發(fā)生。改進(jìn)方案為:改變安裝腳的筋板連接強(qiáng)度,減小肋板區(qū)減輕孔周?chē)穸?,增加安裝腳底部厚度,稍微增厚小齒輪滾子軸承安裝邊。結(jié)構(gòu)的局部邊改使它與系統(tǒng)整體有良好匹配性,同時(shí)兼顧了靜力和疲勞特性的改革。改進(jìn)后的機(jī)匣與改進(jìn)前相比動(dòng)力水平下降了49%,經(jīng)地面聯(lián)合實(shí)驗(yàn)和科研試飛驗(yàn)證,質(zhì)量得到顯著提升。
直升機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)屬于直升機(jī)的關(guān)鍵部件,其結(jié)構(gòu)的耐久性和可靠性直接關(guān)系到直升機(jī)的飛行安全。在直升機(jī)飛行過(guò)程中,驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)零部件需要承受較大載荷,除發(fā)動(dòng)機(jī)傳過(guò)來(lái)的動(dòng)力載荷外,還受到機(jī)動(dòng)載荷和各種原因帶來(lái)的振動(dòng)載荷。在驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的研發(fā)過(guò)程中常常需要對(duì)其零部件進(jìn)行及時(shí)的故障診斷及設(shè)計(jì)改進(jìn)以直升機(jī)的安全飛行。